隨著現代科技的發展, 印染業使用的(de)材料品種也日益(yì)增多, 有的甚至以化學原料(liào)代替原有的天然原料, 這就使印染廢水處理的難度大大(dà)增加, 具體表現在這種廢水的可生化性差, 采用傳統工藝處理, CODCr 和色度很難達到(dào)排放標準。下麵(miàn),山東国产偷人妻精品一区環保的小編帶(dài)大(dà)家;來了解一(yī)下處理印染汙水的工藝流程。
工藝流(liú)程:各生產車間(jiān)產生的廢(fèi)水經格柵後去除(chú)較大顆粒雜質,後流(liú)入調節池,由汙水提升泵(bèng)提升進入汙水冷卻塔進行降溫; 降溫後的廢水(shuǐ)流入混(hún)凝反應池, 同時投加混凝劑及助凝劑, 混凝反(fǎn)應(yīng)後流入平(píng)流沉澱池, 沉澱除去大部分的非溶解(jiě)性汙染物。沉(chén)澱池出水進入(rù)水解酸化池, 水中(zhōng)難降(jiàng)解的有機汙染(rǎn)物在厭氧菌和兼性菌的作用下開(kāi)環斷鏈生成小分子物質, 以利於進一步的處理, 而一部分有機物降解為無機小分子, 水解池(chí)出水進入推流式(shì)曝氣池, 通過曝氣充氧, 水中有(yǒu)機物被好氧微生物菌絮凝吸附、氧化、分解, 然後進入二沉池沉澱, 出(chū)水達標排放。
平流沉澱池的化學汙泥排放到汙泥濃縮池。汙泥經壓濾機壓成泥餅後, 外運送環衛部(bù)門集中處理。汙泥濃縮池的(de)上清液及壓濾機濾出液回流(liú)到調節池繼續處理。
實(shí)驗結果表明: 當生產廢水的色度為(wéi)500 ~2 000 倍, pH 值為8 ~12, CODCr 的(de)質量濃度為600 ~800 mg/L 時, 經處理後出水水質(zhì)達到《汙水排放標準》的一級標準。該工藝具有運行成(chéng)本低、去除率高、運行(háng)穩定等優點(diǎn)。我們從中(zhōng)可以得出哪些結論呢(ne)?
① 因為印(yìn)染(rǎn)廢水中含有大量殘餘的(de)染(rǎn)料、纖維等雜質, 因此不宜直接采用(yòng)生物法處理。減少生物處理階段的負荷,混凝(níng)效果(guǒ)好且所需時間短; 無需(xū)攪拌(bàn), 節省了設備投資及運行費用。
② 由於印染廢水的(de)pH 值較高, 適(shì)合硫酸(suān)亞鐵的使用條件, 有利於鐵的混凝沉澱。為後續處理節省了加酸的量。提高了處(chù)理效果, 節約了運行成本。
③ 水解酸化池(chí)主要是將不易(yì)降解的大分子有機物降解為可生化性較(jiào)好的小分子物質, 提高了(le)好氧池進(jìn)水的可生(shēng)化性, 縮(suō)短了水力停留時(shí)間;大大增加了汙泥濃度, 縮短了水力停留時間, 節約設(shè)備投資、運行成本及占地麵積。
采用混凝沉澱- 水解酸化- 全自動過濾器活性(xìng)汙泥工藝處理印染廢水,工藝占地麵積小, 剩(shèng)餘汙泥量少, 處理成本低, 運行穩定, 出水水(shuǐ)質良好。
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